加氫原料需要進行過濾,因加氫原料中含有機械雜質(zhì),如不除去,就會沉積在反應(yīng)器頂部,使反應(yīng)器壓差過大而被迫停工,縮短裝置運行周期,現(xiàn)目前某煉油廠加氫裝置采用自動反沖洗Y型過濾器來解決這一問題。
自動反沖洗Y型過濾器內(nèi)設(shè)約翰遜過濾網(wǎng),過濾網(wǎng)可以過濾掉≥25μm的固體雜質(zhì)顆粒,當(dāng)過濾器進出口壓差大于設(shè)定值(0.1~0.18MPa)時,啟動反沖洗機構(gòu),進行反沖洗,沖洗掉Y型過濾器上的雜質(zhì)。近來,加氫裂化聯(lián)合裝置原料Y型過濾器出現(xiàn)壓差增加較快,過濾器切換周期縮短的問題,而為了滿足生產(chǎn)需要只能被迫打開過濾器副線進行控制,裝置在打開過濾器副線工況下長期運行將影響到裝置的長周期運行,為此,加氫車間針對原料Y型過濾器堵塞原因進行分析并作出處理措施。
加氫裂化反沖洗Y型過濾器分為A、B兩路,過濾一個周期時間為120分鐘,當(dāng)B路過濾時(即XV1B、XV2B處于打開狀態(tài)),A路反洗過程操作如下:XV4A打開,0. 6MPa的氮氣充壓35秒,此時A罐內(nèi)壓力約為0. 4MPa,充壓結(jié)束后XV3A打開,將A罐內(nèi)的濾餅掃到污油罐內(nèi),完成一次反洗過程,然后向A罐充柴油浸泡80分鐘后,按照上述步驟再進行一次反洗,等B罐過濾120分鐘后,Y型過濾器切換到A路過濾器開始過濾,B罐進行與A罐一樣的反洗程序后等待時間到120分鐘后再重新過濾。車間自反沖洗Y型過濾器濾芯投用以來,過濾器芯子共計清洗3次,前兩次間隔為均兩年,最后一次清洗距目前狀況僅一年,從清洗的效果觀察,每次清洗完之后效果較好,但是使用兩周后Y型過濾器壓差逐漸增大。
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